上海石化1號焦化創(chuàng)新停車法實(shí)現(xiàn)零排放
* 來源 :中國石化報 * 發(fā)表時間 : 2025-3-4 8:07:00 * 瀏覽 : 581
本報記者 胡擁軍
通訊員 郭昕陽
“1號焦化裝置在壓縮機(jī)停車過程中,創(chuàng)新停車模式,成功實(shí)現(xiàn)干氣全回收,火炬排放為零。”2月21日,隨著上海石化煉油部4號煉油聯(lián)合裝置1號延遲焦化裝置全線完成綠色停車,裝置主任方斌懸著的心終于落了地。
方斌坦言,每次檢修,壓縮機(jī)停車時干氣的處理問題一直是個難題。
去年,在裝置檢修前期籌備階段,煉油部遵循公司“最優(yōu)停開工方案,最嚴(yán)停開工程序”的要求,耗時近半年,實(shí)地走訪調(diào)研多家兄弟單位,深入學(xué)習(xí)借鑒停車過程中的寶貴經(jīng)驗(yàn)。在制定停車方案時,他們在專業(yè)部門的指導(dǎo)下,多次召開專題會議并進(jìn)行桌面推演,不斷創(chuàng)新優(yōu)化,最終形成“先降壓、再降速”的壓縮機(jī)停機(jī)新模式。
2月13日,裝置正式開始停車。工藝技術(shù)人員嚴(yán)格按照操作步驟,將壓縮機(jī)等關(guān)鍵機(jī)組切換為轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)狀態(tài),采用先降壓、再降速的停機(jī)模式,使壓縮機(jī)停機(jī)時間從以往的2小時延長至5.5小時。停機(jī)后,干氣被成功轉(zhuǎn)移至2號延遲焦化裝置,有效回收干氣8000立方米,首次實(shí)現(xiàn)停壓縮機(jī)未破火炬水封的目標(biāo)。
據(jù)悉,在為期8天的停車進(jìn)程中,裝置嚴(yán)格落實(shí)看板管理,停車步驟實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、表單化,精確到每小時的工作安排。他們以班組為單位,按照網(wǎng)格化區(qū)域細(xì)致劃分,將責(zé)任落實(shí)到每一個崗位和人員,確保物料回收、設(shè)備和工藝管線吹掃、污水合規(guī)達(dá)標(biāo)排放等各項工作細(xì)節(jié)無遺漏、無差錯,所有環(huán)保指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。此次創(chuàng)新停車模式,不僅解決了長期以來的難題,更為企業(yè)綠色發(fā)展邁出了堅實(shí)一步。